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横管终冷器维修厂家谈改造后的终冷器工艺

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  虽然在煤气公司或者其他化工公司,都会用到横管终冷器冷却煤气,但是仍旧存在一些弊端,比如在终冷器设备在运行时阻力上升比较快,需要频繁倒用终冷器,而且清扫困难,容易影响后续工艺的操作。如此,针对于以上种种弊端特地做了改造。对于改造后的工艺流程,终冷器维修厂家给大家介绍一下。

  1、严格控制了初冷器后煤气温度

  改造后,对于初冷器后煤气温度严格控制,降到了平均21摄氏度左右,方便煤气中的焦粉、焦油、萘等物质可以有 效吸收和分离,延缓终冷器阻力上升的速度。而且因为煤气中杂质减少,也为后续脱苯工序创造了有利的条件。

  2、提高了硫铵工序的操作

  生产硫铵过程中,一旦当母液结晶比达到1/3时,便及时提取结晶,以免将含有晶体的母液带入煤气中。

横管终冷器维修厂家谈改造后的终冷器工艺

  3、改造了终冷器喷洒管道

  终冷器维系厂家指出,从冷凝泵房的循环氨水泵出口处引出一根专用的管道,直接由氨水对终冷器清扫,解决了清扫困难的问题。清扫时,采用循环氨水喷洒清扫,其喷洒量根据终冷器阻力,控制在15-20m³/h,喷洒后的循环氨水经泵送往冷鼓工区的机械化澄清槽。

  另外,冬季喷洒时,喷洒液应配10%-15%的轻质焦油,因为萘容易溶于焦油,因此喷洒液可以很好地溶解凝结在横管终冷器冷却管外壁的萘。在实际运行过程中,终冷器开一备一,根据阻力大小采取交替喷洒。喷洒终冷器时,关闭终冷器出口煤气阀门,并放空塔体的冷却水,冷凝液槽中需通蒸汽加热,采取连续喷洒。

  综上就是横管终冷器维修厂家给大家介绍的改造后的终冷器工艺。经过改造,终冷器阻力上升变换,也不需频繁倒换,其倒换周期从原本的5-7天延长到了20天倒换一次,节省大量的时间及精力。